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回转窑预热器堵塞-回转窑综合系统故障处理及措施-回转窑技术
我厂生产回转窑,水泥回转窑,预热器,五级预热器,水泥设备技术成熟,我们具有丰富的回转窑技术经验及成熟的生产能力,本文主要介绍预热器堵塞问题预热器堵塞的原因很多,可能是单一的原因,也可能是综合的原因,要根据实际情况分析堵塞的原因,找到有效的解决办法,才能使窑稳定、高效地运转

回转窑预热器系统堵塞的原因及处理措施 -回转窑综合系统分析
2500t/d熟料生产线,回转窑煅烧系统采用双系列五级预热器,TDF型分解炉,在调试阶段曾出现堵塞现象,使回转窑生产难以顺利进行。后来在操作、水泥生产线工艺等方面加以改进,有效地解决了预热器系统堵塞的难题。
1 操作方面

   投料和止料是预分解窑操作中比较重要的环节,操作不当很容易造成预热器堵塞

   我厂在水泥生产线2号回转窑试生产阶段,开始投料量定在80t/h,高温风机的进口阀门开度为45% ,液偶转速在800r/min左右,预热器一级入口压力在2500Pa左右。由于投料量少,生料进入分解炉时表面粘性增大,通过五级排灰阀时,难以冲开排灰阀,从而造成预热器五级堵塞;另外,系统拉风较小,旋风筒、分解炉内风速低,物料无法正常悬浮,预热器的分离效果差,单位风量的料荷载太大,同样造成了预热器堵塞。后来决定采用大风、大料的操作方法,投料量定在12Ot/h,把高温风机阀门开度提高到65%,液偶转速提高到800r/min,一级入口压力在3000Pa左右。加料阶段,在保证烧成带温度适当的前提下,要快速越过系统的塌料区(一般在1h左右加料至正常),以免产生塌料造成堵塞。

   通过以上措施,避免了因投料不当造成预热器堵塞的现象发生。
   预热器二级筒曾出现堵塞现象,这种情况都发生在投料后不久。分析原因是止料操作时减风太快,一般在止料后立即减风,有一部分物料没入回转窑,堆积在预热器内,再次投料时产生塌料,造成预热器堵塞。常发生于二级筒的原因是:
   (1) 二级筒不容易检查、清理;
   (2) 二级筒没有锥体压力显示,操作员判断滞后;
   (3)二级筒在投料时风速变化较大。

   措施:在止料时,当入回转窑窑斗提机的电流从正常的100A降至空载状态55A,一级筒的出口温度升高时进行减风。减风速度不要太快,一般先逐渐减少篦冷机一至六室风机的风,等5min左右,观察一级筒温度升高时,再减高温风机的风;加强对二级筒的清理和投料时人工看守。收到了很好的效果。

2 原料中有害成分的影响

   我公司原料供应点不固定,入厂原料中的有害成分波动较大,石灰石中Cl一的含量达到0.043% ,大大超过了0.015%的控制指标;生料Mg()的含量有时超过2%。由于Cl一和MgO的含量较高,所形成的低熔点矿物易形成结皮。结皮粘结在旋风筒下锥体和下料管道上,或者脱落,使物料难以通过造成堵塞。
在调试阶段为提高回转窑窑的产量,分解炉温度控制较高,后来出现分解炉的喂煤加不上去、温度波动大、熟料的质量下降的情况,操作上误认为风量不足,增加高温风机的风量后,窑况却进一步恶化,曾经出现了窑尾用煤和窑头喂煤在5:5的状况,预热器频繁堵塞。

   分析原因:原料中的有害成分特别是氯和镁的含量高,在操作上没有充分重视,温度控制较高,有时分解炉的出口温度高达950oC,造成系统结皮严重,影响了TDF炉的双喷腾效应。TDF炉下缩口和中间缩口处结皮更严重,分解炉内风量不足,风速较低,造成分解炉内塌料。为避免塌料,操作上加大拉风,高温风机的液偶转速由870r/min提高至920r/min左右,从而进一步使炉内的风速加快,风、煤粉在炉内的停留时间大大缩短,严重影响了炉内的风、料、煤合理匹配,使分解炉的煤加不上去,造成了回转窑窑头和窑尾的喂煤失比,整个系统热工制度紊乱。
  
   措施:(1)利用检修时间对预热器系统进行清理;(2)控制回转窑窑头窑尾喂煤的比例,保持好火焰形状;(3)操作上严格控制分解炉温度在900℃以下,杜绝因温度高产生结皮;(4)控制好入厂原燃料的有害成分的含量,成分波动大的物料和稳定的物料搭配使用。

3 角行程分料阀的调节不当

   预热器四级筒曾出现频繁堵塞的现象,现场观察发现物料温度较高并很难清理,开始分析原因认为是煤粉细度粗,在分解炉内不能充分燃烧,部分在四级筒燃烧造成堵塞。后来把煤粉细度由10%降至5%左右,水分控制在1.5%左右,但预热器四级频繁堵塞的现象仍然出现。每次堵塞时都造成下料管堵塞,并不是发生在易堵塞的旋风筒锥体处。通过现场观察分析,确定是角行程分料阀的问题。调试初期,把分料阀的分料比定为3:7,以后便没有调节,由于分解炉上部的物料少,造成分解炉上游的温度高,很容易使上部的下料管堵塞,从而造成四级筒堵塞。后来,把分料阀的分料比改为5:5,四级筒堵塞的问题得到解决。

4 入窑生料成分波动

   影响我厂入窑生料化学成分的主要因素有:
   (1)入厂原料成分波动大;
   (2)原料预均化效果不很理想;
   (3)窑灰入生料均化库,当生料磨停机时,造成窑灰不均匀掺入均化库。生料均化库内颗粒离析非常严重,使窑灰的CaO含量高,SiO2的含量低,有害成分含量高。由于以上因素,使生料化学成分波动很大,经常造成预热器堵塞。

措施:

   (1)严禁不合格原料进厂,对化学成分相差大的原料分批、分堆存放,搭配使用;
   (2)稳定石灰石破碎机的产量;定期调整篦缝间隙,保证粒度的合格率。通过调整堆料机的堆料程序,使堆料机随着料层的增高,自动地按物料休止角的比例减少上一层堆料的长度,减少了料堆端部效
应对生料成分的影响;
   (3)针对生料磨停机造成预热器堵塞采取措施:

   a. 生料磨停机时由于窑灰掺入不匀,将分解炉的温度控制比正常时低10℃左右;
   b. 稳定生料磨产量,提高出磨生料成分的合格率;
   c. 缩短磨机的停机时间,力求生料均化库位的稳定。
  
   在调试完成后的生产中,曾经出现由于入窑分料阀分料不匀、系统卡异物等原因造成的预热器堵塞。总之,预热器堵塞的原因很多,可能是单一的原因,也可能是综合的原因,要根据实际情况分析堵塞的原因,找到有效的解决办法,才能使窑稳定、高效地运转。

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