水泥生产线煅烧中回转窑过渡带形成长后窑对水泥的影响
水泥生产线建设,水泥设备安装,生产水泥设备厂家,水泥联合粉磨技术,新型水泥粉磨系统,水泥联合粉磨新型系统,环球重工,本文以介绍水泥联合粉磨新型系统,对于水泥粉磨技术环球重工有着丰富的实战经验。
第一次止料停窑从窑头往窑内观察,但并未发现异常现象,然后升温投料,开始压力并不高,10min后问题依然出现,随后窑内开始跑黄料,故决定停窑。白天对预热器、分解炉、预燃室、三次风管和烟室检查没有发现异形物,系统通风面积没有发生突然性变化。待窑冷却后进窑检查发现,窑内30m后仅有一道50mm的圈,窑内没有发现结蛋现象。由于系统并未检查出异常情况,且处于水泥销售高峰期,于是点火升温。再次投料后问题比停窑前更严重,窑尾密封处开始冒料,C5温度倒挂严重,系统负压比正常高出1 000Pa,分解炉温度难以稳定控制,窑内煅烧效果非常差,直接跑黄料,只得又止料停窑。根据以往经验,初步怀疑是喂煤量波动导致煤粉不完全燃烧,使系统阻力升高所致。但检查煤粉计量系统和煤粉燃烧器后并没有发现异常。于是围绕影响煤质的外部因素查找,最后确认是由于原煤粉磨过程出了问题,加上原煤水分高,导致煤粉水分太高,细度跑粗。
①从熟料化学成分变化的角度分析
近段时间熟料中Al2O3较高,在5.0—5.8%之间波动,而前段时间熟料中Al2O3在5.0%以下。熟料中液相量(1450℃)也由前段时间的23—24%增至现在的24—25%之间。由于液相量的增大加剧了过渡带窑皮长厚的机率。而造成熟料中Al2O3偏高是由于砂岩中的Al2O3增高所致,最近进厂砂岩Al2O3为13.96%左右,而前段时间进厂砂岩Al2O3为9.97%左右。
②从窑内煅烧状况的角度进行分析
由于窑头废气风机损坏,窑内通风不良,窑头冒正压,篦冷机风机阀门开度小,冷却效果差,二次风温不高,煤粉燃烧不完全,煤灰不均匀掺入熟料中,导致窑内局部液相量增大,增加了长厚窑皮的机率。
③从环境温度差的角度分析
由于大气环境温度低(7℃左右),同时窑尾密封不好,有漏风现象,窑筒体内外温差增大,加大了长厚窑皮的机率。
2.结论
导致窑内过渡带长厚窑皮的原因:
①砂岩质量差,Al2O3含量高。
②窑头废气风机损坏,窑内通风差,煤粉燃烧不完全。
③窑尾密封不好,漏风严重。
3.改进措施
①加强进厂砂岩质量控制,杜绝高铝砂岩再次进厂。
②尽快修复窑头废气风机,加强窑内通风。
③彻底搞好窑尾密封,避免或减轻漏风现象。